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减少缝挑的工序 电机技改来代替

精准经营大家谈      KU酷游官网电脑 许鸿鹏

       按客人设计要求 ,袖顶需做公主泡泡袖效果 。如按传统做法 ,需在袖顶片尾开足需要打碎折的针数 ,织片完成后 ,再由缝盘缩缝来完成碎折效果 。如按此做法去生产 ,有以下2点弊端:

       1、缝盘起货慢 , 比较耗时 ,不利于生产 。

       2、品控难度大 ,打折效果不均匀 ,质量不可控 。

       针对以上问题 ,按之前已有做过电机原身出打折皱的案例 ,首先试片时直接试用电机原身出缩针做碎折 ,第1次缩针方法是试用每隔1支再2支叠1支 。试片洗水后 ,折皱效果并不明显 ,没有达到客人所需要的效果 。

       接着第2次更改了缩针方法 ,更改为不隔支后再2支叠3支 ,试片洗水后 ,折皱效果很明显 ,达到预期的效果 。而且此次公主袖形状 ,利用袖尾铲斜做多转数 ,令其袖顶有足够的布来做到袖顶形状有点弧度的效果 。与之前用袖身平均铲多转数的方法和缝盘用转数打碎折的做法相比 ,按此技改方法后有以下2点优点:(如图2)

6.jpg

       1、袖尾打折位置缝盘只需正常缝 ,降低缝盘的技术难度 。

       2、打折效果比较统一 ,大货质量容易控制 。

       如上用电机原身出织打折减少缝挑的案例 ,大货也已经有做过多批 ,原理也是大同小异 。技术中心领导经常组织技术成员进行技术研讨 ,大家集思广益 ,将成功和失误的案例都分享出来 ,借鉴好的案例 ,吸取失误的案例 ,避免在同样问题失误 。同时鼓励大家要打破传统思维 ,勇于创新 ,才能优胜于同行 。


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